“思想交锋”也出“生产力” ——扬子碳素公司大讨论活动小记- 

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“思想交锋”也出“生产力” ——扬子碳素公司大讨论活动小记
2015-06-17

   面对愈加严峻的电极市场“寒冬”,炭素企业纷纷走上了自救之路。南通扬子碳素股份有限公司于年初开始,在全公司掀起了一场“保生存、求发展,扬子碳素怎么办”大讨论活动,引导干部员工心往一处想、劲往一处使,解决制约通碳稳中求进的关键问题,努力实现盈亏持平。

   今年以来,市政协主席王德忠,市国资委、产控集团等领导在扬子碳素调研时都给出了中肯评价,认为扬子碳素今年以来在工作思路、安全生产、经营措施等方面抓早不抓晚,各项费用同比有所降低,生产指标进步大,但销售价格、外加工费及利润存在很大差距,原材料、配件、电力等成本费用都有大幅增加。基于此,公司围绕讲形势,明方向,与开展形势任务教育、树立战胜困难信心结合起来;讲责任,聚合力,与增强主人翁意识、激发担当精神同舟共济渡难关结合起来;讲对策,求实效,与应对危机、圆满完成各项任务结合起来,展开了“保生存、求发展,扬子碳素怎么办”大讨论活动,发动全公司干部员工集思广益想办法、出实招,共克时艰。

   心齐才能事成。为把全公司干部员工拧成一股绳,公司通过中心组集中学、培训班系统学、专题研讨深入学等形式,利用“三会一课”、周三调度会、车间生产例会等时间,组织干部员工学习有关会议精神,班子成员及处科室管理人员在加强自身学习的同时,向员工群众讲形势、讲任务。通过调查、走访等形式,把握员工思想动态,解疑释惑、化解矛盾,切实把思想统一到公司党政的决策部署上来,把力量凝聚到落实各项目标任务上来。

   公司机加工车间结合生产实践,从改制品种中精挑细选,创新开展了电极异地加工法和套模加工法,为公司节约了40多万元。浸石成车间在广泛动员的基础上,从管理、技术和操作三个层面,涵盖安全、质量、成本和效率等诸多领域,开展“啄木鸟”行动、“金点子”等活动,对不合理流程实施再造,大胆采用新工具,减轻劳动强度,降低生产成本,考虑将接头栓安改在旋接头前,试验电动工具代替手工锯等。石墨材料车间自2013年底成立以来,废制品整理一直是该车间的工作重点,广大员工冒严寒、顶酷暑,累计整理了近4000吨的废制品;特别在石墨粉灌装过程中,大家出谋划策,改进传统方式,采用绞龙装置将石墨粉直接灌装大袋,不仅工作效率提高了,而且一下子将近二十多万元的机物料费用节约了,效益可观。机动车间不断加强内部管理,充分挖掘岗位潜力,坚持从点滴做起,本着“能修细修、能省则省”的原则,严格设备材料管理,有效提高设备材料回收复用率;2500吨压机冲液阀紧固螺栓直径为Φ130mm,经常因紧固不到位而存在跑冒漏滴现象,为此,车间副主任张立与冷作班、钳工班的员工一起商议,从废堆场中找到一块十几公分的铸铁板件,巧制呆扳手,彻底消除了隐患。压焙车间针对上半年成本超耗,展开整改行动,提高开机率和小时单产以节约电费、减少设备损耗、降低配件消耗,优化生产工艺、强化质量管理以降低专用材料消耗,严格计划、严把质量、强化润滑和检修作业以降低配件消耗。营销供应部、生产发展等部门确立了今年物资综合价格、运费、材料配件费分别同比下降3%、10%、3%,修旧利废提高20%的目标及措施……一项项攻关行动都是干部员工在大讨论活动中深入查摆、集思广益的成果。

    为确保讨论中提出的问题切实有效落实下去,公司组织各职能处室、车间成立了相应的项目攻关小组,定时间、定责任人、定措施,让讨论的结果真正转化为推动公司发展、实现保生存、求发展的生产力。